


楼主你好:
我采用了你的串级PID算法,在只有内环时,外环的PID参数都为0的情况下,四轴飞起来很稳定,只要不去外加力基本能一直保持水平位置不动,类似于手动悬停效果,但是一旦加了外环就不行了,因为你内环采用了Radian_to_Angle,弧度转角度,造成gyro->Y*Radian_to_Angle,的值比较大,所以外环输出量roll.output也需要比较大的值才有效果,但是经过四元数融合计算出的欧拉角angle->roll其实值很小,所以这样造成外环P需要很大,我这边测试如果外环控制起作用,我的外环P需要设置为6000-8000左右,才会起到明显效果。也就是把四轴倾斜四轴会自动回到平衡位置。但是我把四轴放到地上试飞,却不行,四轴飞起时比较稳定,然后就会往一边飞,直到撞到地上,不知为何?外环不论P怎么调,都不能稳定。还望搞定的朋友给指点一下。

回复
有奖活动 | |
---|---|
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】 | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |