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以烈火硬體+讓四軸飛移植匿名軟件的開發日記 - 烈火的小四軸也能翻滾了

菜鸟
2014-07-20 20:15:50     打赏

[前言]  文章全為繁體文, 不是由別的地方COPY來的,這是原創.  只因生在台灣, 從小到大都只會用繁體. 看倌們請別太在意.   


[本文] 看過四軸飛行的視頻, 就買了套烈火的套件, 也跟著進來這論壇. 拿到了"讓四軸飛"移植的源碼後, 開始為了興趣, 做起不收錢的專案... (平時就是靠幫人設計電子電路這行吃飯的)


拿了人家東西, 總要還一點, "讓四軸飛"肯將源碼開源, 感到滿敬佩的, 在這兒就開個帖, 記錄一下使用 (烈火硬體)+( "讓四軸飛" 移植匿名軟件) 的開發日記. 將遇到的問題及解決方法記錄一下, 或許對同樣開始走這條路的人, 能幫得上忙.  


版上組裝/焊接/STM32入門...等等有太多前人已留下不少好文章, 所以不在這重覆. 日記內容僅針對F/W及延伸烈火套件開發的H/W模組, 做做記綠文.  (但我討厭伸手黨以及對打字這事實在很..., 所以問題內容&解決方法也許會被簡單描述而已, 但若實際動手有去做的人, 應該都能體會內容在說什麼, 還不致有什麼影響) .......癈話到此為止.


開發日記: (預定的開發流程, 黑字為已完成)

1. 匿名上位機連接

2. PID 調整

3. 加入功能性FUNCTION 

    - 手把啟用USB功能

    - 無線信號丟失, 小四軸自動剎車

    - 手把增加功能按鍵(用於未來自動巡航/翻轉/自動對北/...用)

    - 小四軸3D 定高翻滾功能

4. 連結功能模組

5. 10 DOF





<1. 匿名上位機連接>

7/12~7/20    

- 匿名的上位機真的不錯用, 現在已進版到地面站了. 不過我還是使用舊版的 V2.7版來玩. 本來以為下位機要接條RS232線至PC. 後來才明白, 原來手把接RS232也可, 透過NRF2401就可以把下位機的資料經手把傳到PC. 但仍有點不方便, 另找時間再把手把的 USB連通. 這樣就不需RS232線, 直接接條USB線至手把即可.

- 上位機的MOTO顯示位置與ROLE/PITCH 不完全對應小四軸, 小改一下F/W 就搞定了


7/15~7/20

- PID 的調整真的不好使,  這樣TRY & ERROR 的搞真的不是辦法. 想到了之前做 PLL 的經驗, 看來先找Z點 & P 點後, 再來決定數值. 這時匿名上位機應可幫大忙, 直接畫出頻響圖可能直覺點. 這個需多點時間來玩 (還需點意志力支撐)

- 調整的過程中, 發現偶而小四軸失控, 然後4個 MOTO飛快的轉. 抓也不是(怕被漿打到, 真的會痛的) 不抓也不是 (等電池秏盡也不是辦法) 本來就知NRF2401的CONNECTOR 不打膠不靠譜, 但就是懶, 果真人懶不得. F/W 小改一下, 增加個NRF2401信號消失就減速剎車的功能就可以了. 再繼續 PID 的功課... 

(2014.07.21 補充) 正規偵測NRF2401信號是否消失的正規做法是在手把F/W上, 持續發送一組數據, 下位機偵測, 就跟WATCH DOG 原理一樣. 但這種方式要改動較多, 且是二端F/W 都要改. 我採取了一個最簡易的取巧方式, 只要在下位機的NRF2401 的TX 副程式段, 判NG處做個Error counter, 然後在 OK處, 做Error counter歸零. 如此也可達到目的, 程式修改也僅需5行左右就搞定了.


7/23  

今天颱風來, 賺到一天假期, 剛好拿來玩玩四軸. 前二天把手把拿去試VCP功能, F/W測試OK, 只要加進原本手把功能, 就可以接USB對應匿名的上位機了. 今天想先試IMU內的KpKi參數調整, 所以先LOAD回原本手把程序. 咦!? 無法找到MCU了. 第一個直覺是SWD I/O 被鎖定了. 手工接一下H/W RESET , 果然就正常寫入了.  

7/25~7/27

          新工作進來了, 能玩四軸的時間就會先放一陣子. 這幾天的心得稍微整理一下. 

1. 優化: 手把的微調功能, 可增加程序, 使在一開始先做歸零.

2. 優化: 校正零漂動作, 需放到後面, 降低人為這個大的誤差來源. 

3. CMOS 的轉接版回來了, 對自己的焊功覺得差強人意, 打算接在烈火小四軸上預留的CH那6支I/O, 可以做即時空拍.  http://forum.eepw.com.cn/thread/258132/2#12


8/31


工作暫告一段落, 讓四軸飛的源碼又改了一版. 小試了一下, 除了地面站也同時改版以外, 一些之前提到的小功能項也都加進來了. 自穩性能比前一版又精進不少. PID 功能直接用3個微調鈕調整這主意真不錯. 看來原本 PID 的調整工作可以不用做了, 可以直接跳攻 CCD. 


9/14~9/18 

可以四向翻滾了. http://forum.eepw.com.cn/thread/258132/3#21

同時幫手把加個二顆快速按鍵, 操作更給力.

11/06    

最近忙了些, 有好多事要處理.  為了追求速度的極致, 炸機到不止電機, 連MCU也掛點了.
源碼也改到忘了那個版本了. 等有空閒時, 修好機驗證後, 再發個CODE 給大家玩.



菜鸟
2014-07-21 13:28:09     打赏
2楼
本來認為在這兒, 工程知識才是重點中心, 其它事都是局外小事. 如果大部份的人認為文字用某些格式就會造成衝突, 那後續我可以不PO文. 就當潛水員吧.

菜鸟
2014-07-21 21:15:05     打赏
3楼
呵~~ 不是我喜歡用, 而是從小到大都是用繁體, 突然要我用簡體, 還真的不知怎寫 (雖然看都看得懂)

菜鸟
2014-07-23 12:37:14     打赏
4楼

謝謝. 

同好能知識交流, 是人生樂事.


菜鸟
2014-07-23 12:38:40     打赏
5楼
看來在這有引起一些誤會. 也許我來文章開頭說明一下, 會穩妥些

菜鸟
2014-07-27 18:09:13     打赏
6楼

CMOS 的轉接版回來了, 對自己的焊功覺得差強人意, 打算接在烈火小四軸上預留的CH那6支I/O, 可以做即時空拍. 

CMOS 小板


菜鸟
2014-08-19 23:58:33     打赏
7楼

500HZ 來不及算是指飛控的部份3軸資料嗎? 若是, 可能有什麼地方花太多時間計算吧. 看過3個以上的實例(烈火 / CRAZYFLY / 匿名 ) 都是用 2ms (500 HZ) 的更新率.


圖像傳輸速度部份, 是一開始的已知問題. 所以有些腹案(比如雙RF, 雙通道, 更高速的RF通訊速,..等等) 凡事總得親手去TRY 過才知, 中間過程是被磨得半死, 這也是開發的迷人之處.



菜鸟
2014-08-20 00:02:12     打赏
8楼

傳錯的意思是?  有收到資料, 但值都不對嗎?

讓四軸飛的放出源碼我有驗證過, 是正確可用的. 如果你也是用同一套, 可能是別的原因造成, 查一下H/W. 烈火的CODE, RF模組是用INTERRUPT 方式.   讓四軸飛則用LOOP方式. 二者都可行. 但RF 模組不同, 會有稍不同結果. 把你手上的一對RF 換成一般便宜的試試 ^^ 


菜鸟
2014-08-20 00:08:29     打赏
9楼

不知如何加群呢~ 有發問過龍哥, 但可能聲音太小, 他沒聽(看)見.  最近仍在忙接的CASE, 討生活賺點生活費優先, 吃飯比較重要, 哈~~  這四軸荒癈了一陣子了.  前幾天做CASE 到悶了, 把小四軸拿出來, 直接250HZ 丟自穩控的所有數據出來看波形, 發現一個怪怪的地方, 暫時還沒時間分析是弄錯了, 還是真的有怪怪的. 如果方法方向對, 那猜想以後調PID 就不用再拼運氣, 看波形調整即可.  


教我一下如何加群吧, 你說的新程序, 很有興趣玩看看耶~


菜鸟
2014-09-21 17:51:06     打赏
10楼

上星期終於有點時間, 簡單方式改了改F/W, 讓烈火的四軸也來翻滾一下. 


视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNzg3NDc2Njk2/v.swf



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